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脫鹽新工藝

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海嘉迪機(jī)械有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2025/3/21 8:05:20
  • 訪問次數(shù)39
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上海嘉迪機(jī)械有限公司坐落在上海市黃渡工業(yè)園區(qū),是一家擁有十多年專業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造乳制品、果汁、茶飲料成套設(shè)備的生產(chǎn)廠家,為國內(nèi)數(shù)十家乳品、果汁、茶飲料加工企業(yè)大專院院中試實(shí)驗(yàn)室提供了全線設(shè)備及成套交鑰匙方案工程。上海嘉迪機(jī)械有限公司融匯的國簡(jiǎn)潔耐用和實(shí)用的設(shè)計(jì)風(fēng)格,秉承日本精良的加工制作工藝,結(jié)合我們二十多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),其特點(diǎn)體現(xiàn)在:一、較低的一次性設(shè)備投入,二、優(yōu)良的設(shè)計(jì)組合及設(shè)備制造質(zhì)量與工程安裝質(zhì)量,保障了整個(gè)系統(tǒng)工藝流程合理,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,排布走線合理,三、低廉的運(yùn)行及維護(hù)成本。*的設(shè)備制造技術(shù)與設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),陸續(xù)成功開發(fā)出具高科技含量的多管式高溫殺菌機(jī)、實(shí)驗(yàn)室5L/h奶粉噴霧干燥塔、實(shí)驗(yàn)室50L/h多功能管式(板式)UHT滅菌機(jī)、高剪切高速攪拌罐、發(fā)酵罐、高速罐轉(zhuǎn)機(jī)等產(chǎn)品,同時(shí)還提供成套工藝設(shè)計(jì)、工程安裝調(diào)試、培訓(xùn)以及對(duì)現(xiàn)有成套不合理設(shè)備改造等服務(wù)項(xiàng)目,得到此行業(yè)的高度評(píng)價(jià)?!翱萍际墙?,創(chuàng)新為本”是上海嘉迪的一貫宗旨,“做中國的乳機(jī)專家”更是嘉迪員工始終的目標(biāo)。
陸續(xù)成功開發(fā)出具高科技含量的多管式高溫殺菌機(jī)、實(shí)驗(yàn)室5L/h奶粉噴霧干燥塔、實(shí)驗(yàn)室50L/h多功能管式(板式)UHT滅菌機(jī)、高剪切高速攪拌罐、發(fā)酵罐、高速罐轉(zhuǎn)機(jī)等產(chǎn)品
上海嘉迪機(jī)械有限公司,是國內(nèi)較早進(jìn)入醬腌菜自動(dòng)化生產(chǎn)線領(lǐng)域的企業(yè)
脫鹽新工藝 產(chǎn)品信息

上海嘉迪機(jī)械有限公司,是國內(nèi)較早進(jìn)入醬腌菜自動(dòng)化生產(chǎn)線領(lǐng)域的企業(yè)。多年在行業(yè)里深耕與探索。脫鹽是醬腌菜行業(yè)中是重要的制作過程,但傳統(tǒng)的脫鹽工藝與生產(chǎn)系統(tǒng)用水量大,能耗高,脫鹽時(shí)間長,特別是現(xiàn)在環(huán)保要求不斷加強(qiáng),大量的廢鹽水排掉,造成環(huán)境污染。我司為了解決這個(gè)一直困繞醬腌菜生產(chǎn)行業(yè)的問題,多年來我們不斷探索,與行業(yè)專家不斷的研討,經(jīng)過無數(shù)次的攻關(guān)與試驗(yàn),終于開發(fā)出了全新的脫鹽工藝生產(chǎn)系統(tǒng)(申請(qǐng)了發(fā)明),脫鹽新工藝生產(chǎn)系統(tǒng)采用的是性的設(shè)計(jì)理念,是有別與傳統(tǒng)脫鹽工藝生產(chǎn)線的,每噸產(chǎn)品的成本有顯著的下降,同時(shí)產(chǎn)能得到提升,并經(jīng)行業(yè)中的企業(yè)使用,得到了高度評(píng)價(jià),與傳統(tǒng)脫鹽工藝生產(chǎn)系統(tǒng)比有以下幾大優(yōu)勢(shì):

一、脫鹽過程中的用水量大幅度降低:

傳統(tǒng)脫鹽工藝生產(chǎn)中,產(chǎn)品與用水量是1:6到1:10,根據(jù)產(chǎn)品不同,生產(chǎn)一噸的產(chǎn)品需要用水6-10噸。而我們新的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)產(chǎn)品與用水量是1:1,生產(chǎn)一噸產(chǎn)品用水只需要一噸。

二、脫鹽過程的鹽水得到了利用

新的脫鹽工藝過程的脫鹽水可以重復(fù)利用,如15%左右的鹽度的產(chǎn)品,脫鹽到4%左右,我們可以維持脫鹽后鹽水濃度達(dá)到13%左右,這個(gè)鹽水可以用于前段的腌制無需排放。

三、脫鹽時(shí)間縮短

與傳統(tǒng)脫鹽生產(chǎn)工藝相比,同類產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)的結(jié)果是,新的脫鹽工藝生產(chǎn)系統(tǒng)耗時(shí)只有原來的30%左右,單位時(shí)間的產(chǎn)量大幅度的提升。

四、使用效率與單位效能得到了提升

(1)新系統(tǒng)采用封閉設(shè)備,生產(chǎn)過程中的安全性得到了提升。

(2)整個(gè)清洗衛(wèi)生條件得到了充分的保證。

(3)比傳統(tǒng)脫鹽生產(chǎn)線占用面積減小25%左右。

(4)整個(gè)生產(chǎn)線采用性的設(shè)計(jì)理念區(qū)別與傳統(tǒng)生產(chǎn)線,基本上無需要維護(hù)與保養(yǎng)

五、實(shí)際對(duì)比數(shù)據(jù):

原料鹽度為 15%,脫鹽后產(chǎn)品鹽度為4%,原工藝脫鹽后含鹽量4%的水排掉需要稀釋到0.3%才符合排放標(biāo)準(zhǔn),新工藝是脫鹽后水含鹽量為13%,可以用到前段腌制原料中去不需要排掉。

每噸產(chǎn)品對(duì)比節(jié)約成本如下:

 

原工藝

新工藝

節(jié)約成本(元)

 

用水量

10噸

1噸

45

水按5元/噸

稀釋排掉用水量

133噸

0

660

水按5元/噸

節(jié)約用鹽量

0

100kg

45

鹽按450元/噸

新工藝線每噸產(chǎn)品合計(jì)節(jié)約

755

 

 

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